TPM點檢效果的實例
來源/作者: TPM咨詢服務中心 丨 發(fā)布時間:2018-11-23 丨 瀏覽次數(shù):
TPM管理培訓公司概述:TPM點檢的作用是在事前發(fā)現(xiàn)因不正常現(xiàn)象引起的設備停止損失及其他損失,并且可以有計劃地將設備缺陷進行復原,防患設備損失于未然。下面的事例是某些企業(yè)TPM點檢的實際效果。
TPM點檢
實例一、發(fā)現(xiàn)122處不正?,F(xiàn)象
在某機器加工的現(xiàn)場,有7位人員在生產(chǎn)線上進行TPM點檢,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不正?,F(xiàn)象共有133處。其中較具代表性的有以下5項:
1、輸送帶的油壓裝置沒有潤滑蓋子,且油箱中有大量的切屑,導致機械動作不良,使得零件的傳送發(fā)生困難。
2、自動潤滑裝置的油箱中沒有潤滑油,呈現(xiàn)出不潤滑的狀態(tài),造成滑動面板不能滑動。
3、移動材料的二條鏈條中有一條松掉了,僅靠一條鏈條的力量在運轉(zhuǎn),存在鏈條斷裂的安全隱患。
4、軸沒有用防松螺帽固定,只用鐵絲固定,可能發(fā)生刀具掉下來的安全隱患。
5、鉆床用的圓形皮帶在更換周期前發(fā)生斷裂,使得生產(chǎn)線因故停機一個小時左右。
綜合這些因不正?,F(xiàn)象而致使設備故障所導致的損失金額,合計為44892元,其中包括為解決停線問題所支出的員工加班費用,以及設備故障的修理費用等。
如果現(xiàn)象進行了有效的清掃點檢工作,這些問題基本上可以避免。因此,這44982元就是針對不正?,F(xiàn)象采取事前防范對策所能取得的量化效果。
實例二、每年挽回93800元的損失
打開機器蓋板進行設備內(nèi)部清掃點檢時發(fā)現(xiàn),到處都有氣體外泄的部位,同時也發(fā)現(xiàn)10個4毫米大小的小洞。如果任其外泄的話,每月將漏掉60200立方米的氣體。1立方米約1、56元,所以一年將損失93800元。若能事前檢查,企業(yè)則可以節(jié)省下來這筆錢。
實例三、在清掃點檢中發(fā)現(xiàn)91項不正?,F(xiàn)象
某班組在生產(chǎn)線上進行清掃點檢時,發(fā)現(xiàn)有91項不正常現(xiàn)象,其中最主要有以下5項:
1、搬送材料的滾筒上有磨損,造成制品的外觀不良。
2、有3臺油壓裝置的油量不足,造成機械動作不良,導致制品品質(zhì)不良。
3、搬送材料用的馬達V型皮帶破損,如果在生產(chǎn)過程中發(fā)生斷裂,將造成停線30分鐘左右。
4、機器的馬達有2顆固定螺絲脫落,造成馬達移動時皮帶松脫,可能會產(chǎn)生不良品。
5、當點檢機器內(nèi)部后發(fā)現(xiàn)2顆驅(qū)動齒輪的固定螺絲脫落,在30毫米的范圍內(nèi)僅有5毫米范圍的齒輪可以嵌合,可能會造成生產(chǎn)線停頓10分鐘及生產(chǎn)不良品的情況。
若不進行清掃點檢,沒有事先發(fā)現(xiàn)上述不正?,F(xiàn)象并加以處置的話,則可能發(fā)生停線與產(chǎn)品不良,其損失金額將達13132元。
實例四、點檢使每臺每年節(jié)省1474元
作業(yè)人員接觸油壓配管時發(fā)現(xiàn),排水閥燙得無法觸摸。于是在請教設備保全人員后,作業(yè)人員得知馬達功率過高是造成排水閥溫度過高的直接原因。
接著調(diào)查為什么要用這么大功率的馬達呢?答案就在于液壓油一旦臟污,便會導致液壓油的流量不足,因而要用大功率的馬達才能保證供油量。但使用大功率馬達的結(jié)果是導致排水閥過熱。所以,要改善液壓油臟污問題,找出污染液壓油的發(fā)生源,然后進行改善并維持,接下來就是更換小功率的馬達。結(jié)果是每臺馬達一年可省下1474元的電費。
上述事例是某些企業(yè)進行點檢的實際案例,從中我們可以看到:通過清掃點檢發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象,可以事先防止許多損失的發(fā)生。雖然一個事例也許一年只減少數(shù)千到數(shù)萬元損失,但積少成多,解決數(shù)百甚至數(shù)千個不良狀況所帶來的效益將是十分驚人的。